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循环减排 让企业换种活法

来源:中国能源报 作者: 编辑:马灿 2015-09-17 09:46:07
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  “我们一次性投入3000多万元进行污染物回收升级改造,现在把跑、滴、漏污染物全收回来了,这对企业来说是换了一种活法。”日前,河南鑫磊集团董事长李成杰对记者说。环保投入不仅没有增加企业负担,反而给企业创造了新的盈利点,这让企业员工对未来充满希望。他算了一笔账,过去随着烟气直接排放的焦油全部实现回收,产生出40多个衍生产品,仅此一项每年可赢利2000万元,转型投入的钱仅一年半的时间就可收回成本。
  
  能源循环,在节能改造上下功夫
  
  河南鑫磊集团是一家具有年洗精煤250万吨、冶金焦130万吨、铸造机械配件3万余吨、速冻食品3万余吨的生产规模,化工产品50余种的大型民营企业。公司自成立以来,不断完善和提升煤焦化循环经济产业链,以煤炭资源分质分级利用、能源梯级利用、“三废”无害化处理为基础,通过大量高新技术的应用,全面优化企业技术结构,逐步形成了以焦化为能源转化中心、多产业融合发展的较为完善的煤焦化循环经济产业体系。
  
  李成杰表示,焦化行业已经有100多年的历史,从工艺上讲,焦化这种形态不会有多么大的变化,焦炉点着就是40年的寿命。在40年它的寿命里面,怎么把这个老传统企业‘活得光鲜’,让它变得更加有价值?就必须产业升级,在节能改造上下功夫。
  
  我国是一个缺氢的国家,焦化副产品焦炉煤气,其氢气含量约在56~60%左右,长期以来,很多焦化企业直接排放进入大气或当作燃料烧掉,既污染了环境,又造成能源资源的浪费。鑫磊集团利用PSA制氢装置,将焦炉煤气中氢气提取出来,用于蒽油加氢,提取氢气后的洁净煤气用于发电,实现了焦炉煤气的高效利用。
  
  以焦炉煤气0.6元/m3计算,每立方煤气可提取0.5立方氢气,提氢后煤气因热值升高,价格可升至0.75元/m3,氢气价格1元/m3,我们每年用于提取氢气的焦炉煤气约2亿立方,按以上价格计算,其价值约增加5500万元/年。
  
  “鑫磊集团现在利用煤气,通过变压吸附提取了氢气,那么剩下的成分还有什么有价值的没,继续研究,实现我们效能的无缝对接。”李成杰说。提取了氢气之后,还可以把其中的甲烷拿出来做成LNG,进一步提高附加值。同时我们的煤气中还有一半的煤气回炉加热去了,我们也在考虑怎么把这一半也转换出来。
  
  鑫磊集团正在建的干熄焦,就是要把刚出炉的焦炭的热量给利用起来去发电,一方面是发电了产生效益;另一方面不用水熄焦了,减少了用水,同时也减少了污染。投巨资引进2台美国索拉公司金牛60和1台大力神130煤气直燃发电机组,利用提氢后煤气直燃发电,烟气余热供余热锅炉生产蒸汽,蒸汽部分再供汽轮机发电、部分供热,总热能利用效率可达到79%,年节能折标煤38140吨。年发电20000余万kwh,电和蒸汽可满足集团生产、生活需求。
  
  公司投资2000余万元建设了煤焦油加工节能改造项目,焦油蒸馏采用常减压蒸馏代替常压蒸馏工艺;工业萘生产采用单炉双塔工艺代替双炉双塔工艺;沥青等高温物料与原料焦油换热,提高进料温度。每年可节约1100立方煤气,折标煤6380吨,节省金额660万元/年。
  
  换种活法,就要往高端产品上发展
  
  李成杰说,过去,由于发展理念问题,企业在发展过程中轻视环保投入,通过这件事让我们感觉到环保意识必须提高,促使企业想尽一切办法,通过外来技术经验的引进,对焦炉进行了彻底改造,使我们生存的空间更大,未来发展的机遇更多。
  
  如何进一步做到节能高效?能源循环无疑是李成杰的主要“抓手”。李成杰对记者说,有人问我,近期你们在环保上投入很多,现在行情不好,给企业造成了很大困难吧?我说,我原来也是这样想的,但是现在我不这么说了,因为通过环保的投入,企业的跑冒滴漏污染物收回来了,产生很大的经常价值。
  
  焦化生产工艺复杂、产污点多、污染严重,为此,集团投资1亿余元建设了完善的环保设施。焦炉配套建设2套装煤、推焦二合一地面除尘站,2014年又投资2000余万元进行了全面改造,实现了装煤、推焦基本不冒烟。每年可多回收荒煤气850万立方、多回收煤焦油2000吨、多回收粗苯200吨,煤气按每立方0.6元、煤焦油按每吨2000元、粗苯按每吨5000元计算,每年可产生经济效益1010万元。生产废水处理建设了蒸氨、生化等设施,采用A/O生化处理工艺、并建设了深度处理设施,处理后软水回用于循环冷却水系统,实现了废水零排放目标。
  
  李成杰又算了一笔账:随着企业对污染物回收升级改造,原来企业在装煤出焦的时候会有煤气放散,现在通过环保技改都收回来了,煤气原来不够用,现在反而有富余了。一小时能够多产生出来将近1000方煤气,一小时1000方,一天24000方,一方6毛钱,一天就是1.4万。看似是环保投入给了企业经济压力,让企业被动的去增加环保投入,其实就是让我们又换了一种活法。这个老企业要换一种活法,就是在节能改造上下功夫。
  
  “我们现在利用了煤气,通过变压吸附提取了氢气,那么剩下的成分还有什么可利用的价值,实现效能的无缝对接?”李成杰对记者表示,我们正在研究能不能用煤气化炉产生的低品质合成气,把高品质的焦炉煤气转换出来,同时们改变目前的生产方式,把以生产冶金焦炭为主的焦炉改为生产产气量、产焦油量更大的气煤焦,再用生产出来的气煤焦经过煤气化炉达到进一步的循环。把里面所有的组分都切割下来,变成我们的产品,增加附加值,提高利用率。
  
  李成杰表示,老企业要换一种活法,就是要往循环高效,吃干榨净的方向去发展,并在清洁能源,精细化工及炭材料等方向进行研究,往这些方向高端产品上发展。

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